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如何確保渦街流量計的測量精度?

更新時間:2018-11-05  點擊次數(shù): 3038次

KH/LUGB系列渦街流量計是基于卡門旋渦原理,主要表現(xiàn)為在流動的流體中設(shè)置非流線型旋渦發(fā)生體(阻流體),從旋渦發(fā)生體兩側(cè)交替產(chǎn)生兩列有規(guī)則的旋渦。廣泛適用于石油、化工、冶金、熱力、紡織、造紙等行業(yè)對過熱蒸汽、飽和蒸汽、壓縮空氣和一般氣體、水和其他液體的計量和控制。到底在安裝時如何確保渦街流量計測量準(zhǔn)確性:

    1、蒸汽質(zhì)量流量的盤算,渦街流量計測量蒸汽時,先由差壓信號求得流量值,再由蒸汽溫度,壓力值查表得出密度,來盤算蒸汽流量質(zhì)量。

    2、雷諾數(shù)修改,渦街流量計的流量系數(shù)和雷諾數(shù)之間有肯定的關(guān)系,當(dāng)質(zhì)量流質(zhì)變更時,雷諾數(shù)成反比變更,因此引起流量系數(shù)的變更。

    3、渦街流量計在出廠前都進(jìn)行了逐臺標(biāo)定,由于流出系數(shù)由軟件算出,盤算機(jī)盤算終究的對比的,和現(xiàn)場環(huán)境還是有肯定區(qū)別的,所以,為了保障測量精度,倡議對每臺流量計進(jìn)行實流標(biāo)定,把標(biāo)定出的流出系數(shù)和盤算后果進(jìn)行比對,算出差值,進(jìn)行修改。

    4、可收縮性校對。渦街流量計測量蒸汽,氣體流量時,必需進(jìn)行流體的可收縮性校對,詳細(xì)校對系數(shù)能夠參照節(jié)流安裝設(shè)計手冊。

    5、溫度對渦街流量計的影響及其修改,流體溫度變更引起密度的變更,從而招致差壓和流量之間的關(guān)系變更,其次,溫度變更引起管道內(nèi)徑,孔板開孔的變更,對溫度變更的修改,就是采用溫度儀表測量現(xiàn)場溫度進(jìn)而輸出到二次儀表中來修改溫度變更而招致的誤差。

渦街流量計測量不準(zhǔn)時,應(yīng)注意以下:


1、渦街流量計接通電源,閥門未開,有信號輸出。

解決辦法:①傳感器(或檢測元件)輸出信號的屏蔽或接地不良,引人了外界電磁干擾;②儀表過于靠近強(qiáng)電設(shè)備或高頻設(shè)備,空間電磁輻射干擾,對儀表造成影響;③安裝管道有較強(qiáng)的振動;④轉(zhuǎn)換器的靈敏度過高,對干擾信號靈敏過高;應(yīng)采取的措施是加強(qiáng)屏蔽和接地,消除管道振動,調(diào)整降低轉(zhuǎn)換器的靈敏度。

 

2、處于間歇工作狀態(tài)的渦街流量計,電源未斷,閥門關(guān)閉,輸出信號不回零; 主要原因可能是管道振蕩影響和外界電磁干擾。

解決辦法:應(yīng)采取調(diào)低轉(zhuǎn)換器的靈敏度,提高整形電路的觸發(fā)電平,可抑制噪聲,克服間歇期間的誤觸發(fā)。

 

3、通電狀態(tài)下,關(guān)斷下游閥門,輸出不回零,關(guān)上游閥門輸出回零,這主要來自禍街流量計上游流體脈動壓力的影響。如果渦街流量計安裝在 T 型支管上,且上游主管有壓力脈動,或者是渦街流量計的上游有脈動的動力源(如活塞式泵或羅茨風(fēng)機(jī))時,脈動壓力造成渦街流量計的假信號。

解決辦法:把下游閥門安裝到渦街流量計的上游,在停機(jī)時關(guān)閉上游的閥門,,隔絕脈動壓力的影響。但安裝時,上游閥門應(yīng)盡量遠(yuǎn)離渦街流量計,并保證足夠的直管段長度。

 

4、通電狀態(tài)下,關(guān)上游閥門輸出不回零,只有關(guān)下游閥門輸出回零,這種故障是管內(nèi)流體擾動引起的,擾動來自渦街流一量計下游管道。在管網(wǎng)中如果渦街流量計下游直管段較短且出口與管網(wǎng)中其他管道的閥門相距較近,則這些管道內(nèi)流體擾動(例如下游其他管道中的閥門開、關(guān)、調(diào)節(jié)閥的頻繁動作)傳到渦街流量計檢測元件,引起假信號。

解決辦法:加長下游直管段,減小流體擾動的影響。

 

5、通電、通流后,渦街流量計輸出(或指示)信號不隨流量變化,由于信號線的屏蔽層接地不良或接地點選擇不合適,外界電磁干擾十分嚴(yán)重(例如 50Hz 工頻干擾),*抑制了微弱的渦街信號,輸出信號全被噪聲干擾淹沒,這時調(diào)節(jié)閥門開度、儀表的增益,都無濟(jì)于事。檢測元件與轉(zhuǎn)換器之間的連接斷線,前置放大器的輸人端開路,或檢測元件有一根信號線與地短接造成前置放大器輸人嚴(yán)重失衡,共模干擾趁機(jī)而人,渦街信號被噪聲干擾壓制,輸出端*被干擾控制。前置放大器的增益過高,產(chǎn)生自激振蕩現(xiàn)象,輸出被鎖定在自激頻率上。

解決辦法:以上屬于電氣方面的原因引起的故障,只有加強(qiáng)屏蔽與接地,合理走線,減小或消除干擾,儀表正常工作才能恢復(fù)。

 

6、管道(或環(huán)境)的強(qiáng)烈振動,當(dāng)振動方向與儀表檢測元件的敏感方向一致時,振動把渦街信號*抑制,輸出信號就是振動頻率信號。調(diào)整閥門開度也不能改變輸出。解

解決辦法:采用減振措施(加管道防振座、固定管道),弄清振動方向,把渦街流量計的傳感器繞管軸轉(zhuǎn)動士 9 0 ℃ ,把檢測元件敏感方向調(diào)整到與振動方向相垂直,可減小振動的影響口或適當(dāng)降低前置放大器的增益和觸發(fā)靈敏度。采取以上措施可消除振動影響。

 

7、 脈動流對渦街信號的“鎖定” 在沒有采取有效抑制脈動流影響的情況下,脈動流對旋渦穩(wěn)定分離的破壞作用不可低估,如果脈動頻率與渦街信號頻率合拍,可能把渦街信號“鎖定”在該頻率附近,這時調(diào)節(jié)閥門和儀表靈敏度,輸出信號頻率都不會改變。

解決辦法:在儀表的安裝管道設(shè)計、施工時采取吸收或降低流體脈動的措施。

 

8、儀表超過檢定周期,儀表系數(shù) K 發(fā)生了變化;設(shè)定的參數(shù)(例如測量管內(nèi)徑 , 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)密度和儀表系數(shù))有誤;模擬轉(zhuǎn)換電路的零點漂移或量程調(diào)整不對;供電電源過大地偏離額定值或紋波過大。

解決辦法:把儀表迅速送檢,及時檢查設(shè)定的各種參數(shù),定期校正儀表的零點和量程,保持儀表的完好率。

 

9、渦街流量計傳盛器發(fā)止異常的嘯叫聲:(1) 流速過高,引起發(fā)生體或檢測元件顫動;(2)管道內(nèi)發(fā)生氣穴現(xiàn)象;(3)發(fā)生體或檢測元件松動。

解決辦法:為避免造成發(fā)生體或檢測元件的損壞,首先應(yīng)調(diào)整閥門,把流量減小,流速降低,再進(jìn)一步查明原因。

 

10、選型方面的問題。有些渦街傳感器在口徑選型上或者在設(shè)計選型之后由于工藝條件變動,使得選擇大了―個規(guī)格,實際選型應(yīng)選擇盡可能小的口徑,以提高測量精度。比如,一條渦街管線設(shè)計上供幾個設(shè)備使用,由于工藝部分設(shè)備有時候不使用,造成目前實際使用流量減小,實際使用造成原設(shè)計選型口徑過大,相當(dāng)于提高了可測的流量下限,工藝管道小流量時指示無法保證,流量大時還可以使用,因為如果要重新改造有時候難度太大.工藝條件的變動只是臨時的。

解決辦法:可結(jié)合參數(shù)的重新整定以提高指示準(zhǔn)確度。


11、參數(shù)整定方向的原因。由于參數(shù)錯誤,導(dǎo)致儀表指示有誤.參數(shù)錯誤使得二次儀表滿度頻率計算錯誤。滿度頻率相差不多的使得指示長期不準(zhǔn),實際滿度頻率大干計算的滿度頻率的使得指示大范圍波動,無法讀數(shù),而資料上參數(shù)的不一致性又影響了參數(shù)的終確定。

解決辦法:終通過重新標(biāo)定結(jié)合相互比較確定了參數(shù),解決了這一問題。

 

12、二次儀表故障。這部分故障較多,包括:一次儀表電路板有斷線之處,量程設(shè)定有個別位顯示壞,K系數(shù)設(shè)定有個別位顯示壞,使得無法確定量程設(shè)定以及K系數(shù)設(shè)定。

解決辦法:通過修復(fù)相應(yīng)的故障,問題得以解決。

 

13、四路線路連接問題。部分回路表面上看線路連接很好,仔細(xì)檢查,有的接頭實際已松動造成回路中斷,有的接頭雖連接很緊但由于副線問題緊固螺釘卻緊固在了線皮上,也使得回路中斷。

解決辦法:重新接線。


14、由于二次儀表平軸電纜故障造成回路始終無指示。由于長期運行,再加上受到灰塵的影響,造成平軸電纜故障.

解決辦法:通過清洗或者更換平軸電線,問題得以解決。

 

15、使用環(huán)境問題。尤其是安裝在地井中的傳感器部分,由于環(huán)境濕度大,造成線路板受潮。

解決辦法:通過相應(yīng)的技改措施,對部分環(huán)境濕度大的傳感器重新作了把探頭部分與轉(zhuǎn)換部分分離處理,改用了分離型傳感器,故善了工作環(huán)境,日前這部分儀表運行良好。

 

16、由于現(xiàn)場調(diào)校不好,或者由于調(diào)校之后的實際情況的再變動。由于現(xiàn)場振動噪聲平衡調(diào)整以及靈敏度調(diào)整不好.或者由于調(diào)整之后運行一段時間之后現(xiàn)場情況的再變動,造成指示問題。

解決辦法:使用示波器,加上結(jié)合工藝運行情況,重新調(diào)整。

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